在中聯重科工程起重機公司長沙汽車吊結構廠房二跨,以前生產25~80T的轉台時,底板與大法蘭圈均采用手工燒焊的方式進行生產。手工燒焊在進行轉台擺搭後,需吊裝到變位機進行底板與法蘭圈燒焊,不僅工作量大,而且焊接機器人的利用率也隻能達到73%,很不劃算。
手工燒焊的問題一直是車間生產的提速障礙,也是讓我們焊工很頭疼的事。當我們看著先進的機器人焊接設備時,大家冒出了這樣的想法:“能不能把這些先進的設備充分利用起來,讓機器人編程後代替人工焊接底板與大法蘭圈,減少人工的勞動強度?”當我們提出建議後,轉台組的工藝人員便開始研究解決方案:如製作專用工裝、更改工序等等。
研究過程中,大家發現轉台底板大法蘭圈的變形量無法保證在可控的範圍內,因此可能達不到設計要求。經過工藝人員共同探討論證後,大家一致決定創新嚐試,更改工藝工序。我們車間一線員工、工藝人員,決定實驗生產一台55V532的產品,將底板與大法蘭圈焊接程序先用焊接機器人進行編程,然後在流入轉台前段擺搭,接下來用整體機器人焊接,最後金加工。通過對焊後變形數據進行三坐標劃線儀檢測,測得在該方式下未金加工狀態時,大法蘭圈的平麵度能夠控製在生產、設計要求範圍內。同時,實驗中的底板焊接變形度、焊後金加工等,每道工序均能實現很好的控製。實驗的成功給予我們極大的信心,因為這表示有望在25~80V產品的結構件上實現全麵機器人焊接。到那時,不僅能夠給我們車間一線操作者帶來“福利”——減低手工燒焊大法蘭圈的勞動強度;同時,也使得車間裏的焊接機器人得到更高效率的利用,縮短生產節拍、保證焊縫質量,從根本上杜絕由於轉台大法蘭圈的人工焊接缺陷導致的質量事故。
這隻是車間員工在落實工程起重機公司“品質為王”戰略決策上走的一小步,接下來,車間將針對生產效率的提升進行更加深入的挖掘活動。