近日,由中聯重科混凝土機械公司泵送製造部“風雲QC小組”推行的一係列質量提升措施在結構車間實施,獲得了良好的效果,三臂上蓋板焊接質量得到大幅提升。
臂架焊接質量關係到泵車的使用安全性,直接影響客戶對中聯重科泵車的品牌滿意度,也直接體現了中聯泵車結構件製造工藝的水平。基於以上原因,分公司工藝研究院領銜成立了“風雲QC小組”,小組成員運用質量管理分析工具——“魚刺圖”法來改善工藝。首先,從“人機料法環”5個方麵分析了目前生產流程影響焊接質量的原因,通過分析論證,確定了“焊接工藝路線、焊接方法、鉚裝間隙、焊接工人定員定崗、引熄弧板使用規範化”五個主要優化方向,找到了對接焊質量提升的突破口。
為改變現有工藝路線,“風雲QC小組”從生產組織、物料製作、操作習慣等方麵全麵考慮,將上蓋板改為單獨進行鉚焊,同時為了配合工藝路線改善,設計並製作了專用的蓋板拚焊工裝,實施單獨焊接後效率大大提高。針對目前的單麵焊接一次性合格率不高的問題,小組將單麵焊逐步改為雙麵焊,為每個焊接工位配備了專用的引熄弧板,規範了鉚裝間隙,並建立焊工資質考核標準,確定三臂蓋板對接焊責任人,使得對接焊一次合格率提升至93%以上。
通過一段時間的試行和推廣,小組成員製定的措施得到了車間一線員工的好評,三臂對焊質量合格率為100%。由於工藝改善,使得焊接質量穩定性更高,臂架返修率由改善前的25%降到了6%以下。此外,由於焊接質量的提高還能降低大量生產成本,全年預計可為公司節省臂架焊接成本15萬元。