昆山旋挖钻底盘小组获得此次QC发布一等奖,可谓实至名归,其流畅的活动步骤,富有成效的活动成果,追赶标杆企业的勇气和韧力赢得了评委的一致认可。旋挖钻底盘优等率由27%上升到87%,彻底打了一个“翻身仗”。
今年初,昆山三一重机的旋挖钻底盘生产经受了严峻的考验。由于旋挖钻底盘伸展面在调试和工作中拉伤严重,降低了使用寿命和整机稳定性,产品多次遭受客户抱怨。很快,昆山重机围绕“改善旋挖钻伸展面拉伤”的QC课题,成立了技术攻关小组。
随即展开的是细致严谨的现状调查。旋挖钻底盘所所长赵现红与马再兴、张昆文、唐江南、周智等一班人马深入调试和施工现场,经调查分析,发现造成“旋挖钻伸展面拉伤”问题的因素涉及人员、机加、材料、环境、工艺等诸多方面。
在对自身现状进行剖析的基础上,旋挖钻底盘QC小组决心以卡特为标杆,全面提升产品质量。然而,对比卡特底盘平均拉伤面积≤5%,90%为优等品的“硬”指标,三一旋挖钻底盘平均拉伤面积19%,优等率仅27%的现状令小组成员倍受打击,但也激发了小组“欲与卡特试比高”的决心。
解决问题关键在于把握问题源头。针对耐磨板末打磨圆角的症结,底盘小组改进工艺并更换材质,提升耐磨板硬度,但改善后底盘优等品率为70%,与卡特水平仍相差甚远。未达成目标,小组7个人没有放弃,一切推倒重来,通过再分析、再寻找对策、再确认效果,终于使这一工艺得到彻底改进。5月份,旋挖钻底盘伸展面拉伤面积比率迅速下降,底盘优等品率达到87%,突破预期80%的目标,大大缩短了与标杆企业的距离。同时也提高了生产效益,单台成本降低538元。